德華:節(jié)能減排成為習(xí)慣
德華集團(tuán)節(jié)能上又有新舉措。最近,記者從該公司技術(shù)中心了解到,內(nèi)含節(jié)能減排技術(shù)的國家863項目第四課題“木竹材料阻燃與溫敏可逆變色”在德華的主持和承擔(dān)下,正在有序開展中。
據(jù)公司技術(shù)方表示,此863項目的實施將使公司建成一條阻燃示范生產(chǎn)線,無論從原料利用率還是廢棄物排放都會較普通生產(chǎn)線有較大改善。該技術(shù)的突破和產(chǎn)業(yè)化,也給木竹行業(yè)帶來不可估量的發(fā)展前景。至此,德華的節(jié)能減排已經(jīng)蔚然成風(fēng),而且層出不窮。
德華兔寶寶科技木分公司近幾年來發(fā)展迅猛,新產(chǎn)品開發(fā)層出不窮,今年已累計開發(fā)并投產(chǎn)新產(chǎn)品58個,實現(xiàn)產(chǎn)值同比增長34.2%。公司在發(fā)展的同時,不忘做好節(jié)能工作,以前一廠和二廠每個月蒸汽用量在5000噸左右,公司經(jīng)燒柴、燒廢料和通過實施減壓閥、溫控儀,改進(jìn)蒸汽使用方式,通過蒸汽回水回收再利用等措施,經(jīng)過一年多的有效實施,蒸汽用量明顯減少,據(jù)統(tǒng)計,每立方米蒸汽用量比去年同期減少1.5T,僅蒸汽一項每月就能節(jié)約16萬元能耗費用,節(jié)能效果明顯。
在2009年公司的創(chuàng)新活動中榮獲一等獎的“改進(jìn)蒸汽使用方式降低能耗”項目,去年共創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益190.68萬元。如今這一節(jié)能降耗項目在德升木業(yè)先后在科技木、德豪等分公司進(jìn)行推廣,獲得了好的效果??萍寄痉止静粌H改變蒸汽使用方式,還技改一條干燥機(jī)生產(chǎn)線,將原本13節(jié)的干燥機(jī)改為8節(jié),技改后能耗同比降低30%,而且還大大降低了設(shè)備的故障率,使機(jī)器的生產(chǎn)效率大幅提高。
今年6月德洋化工還投入4萬元,對公司排水系統(tǒng)進(jìn)行改造,并增添一臺水循環(huán)用冷卻水塔,通過循環(huán)利用冷卻水,縮短了生產(chǎn)時間,提高了生產(chǎn)效益,同時有效節(jié)約用水,三個月下來,共節(jié)水40000噸左右。
德華公司今年的節(jié)電效益明顯。該公司的節(jié)電通過兩種方式進(jìn)行,一是辦公照明積極響應(yīng)發(fā)改委推廣的節(jié)能燈,能耗比原來燈管降低75%左右。同時,在每家公司可以安裝變頻器的地方,安裝了電頻器這個“軟啟動”裝置,減少了電機(jī)開機(jī)時的沖擊和損耗,使其運行速度可調(diào),即保證了質(zhì)量又節(jié)省了勞動力,一般節(jié)能10%-15%左右,有時高達(dá)30%左右。據(jù)統(tǒng)計,公司總共安裝了500千瓦電頻器。預(yù)計今年一年下來,分別比不采用電頻器節(jié)省了大約15萬度電。
免責(zé)聲明:凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿和圖片涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。
